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期刊信息
  • 中国标准连:ISSN1005-2895
  • 续出版物号: CN 33-1180/TH
  • 主管单位:轻工业杭州机电设计研究院有限公司
  • 主办单位:轻工业杭州机电设计研究院有限公司、中国轻工机械协会、中国轻工业机械总公司
  • 社  长:刘安江
  • 主  编:黄丽珍
  • 地  址:杭州市余杭区高教路970号西溪联合科技广场4-711
  • 电子邮件:qgjxzz@126.com
理事单位          MORE>>
耿英博, 杜向阳, 张克平, 尚 伟.基于EtherCAT总线的涂胶机器人控制系统设计[J].轻工机械,2018,36(1):66-70
基于EtherCAT总线的涂胶机器人控制系统设计
Design of Coating Robot Control System Based on EtherCAT Bus
  
DOI:10.3969/j.issn.1005 2895.2018.01.014
中文关键词:  涂胶机器人  运动控制卡  LinuxCNC技术  EtherCAT总线
英文关键词:coating robot  motion control card  LinuxCNC  EtherCAT bus
基金项目:
作者单位
耿英博, 杜向阳, 张克平, 尚 伟 上海工程技术大学 机械工程学院 上海 201620 
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中文摘要:
      针对塑料产品由于涂胶不均匀导致成品粘合不牢固、不平整的质量问题,提出了基于EtherCAT总线的涂胶机器人控制系统。基于倍福公司EtherCAT技术设计了涂胶可控通信涂胶机器人的控制系统,采用EtherCAT总线实现实时通信;提出了基于LinuxCNC开发的硬件抽象层的主站部分软件体系;从站部分采用倍福公司的通信芯片ET1100和三星公司的从站控制芯片S3C2440A。应用结果表明:该设计可方便进行设备升级,提高了系统的实时性。该系统大幅度提高了设备生产的良品率。
英文摘要:
      Aiming at the shortcomings of the bonding of the finished plastic products due to the uneven adhesion of the finished product, the adhesive control system based on the EtherCAT bus was proposed.The control system of the glue controllable communication glue robot was designed by using the EtherCAT technology of Beckhoff, and the communication principle of using EtherCAT to improve real time was introduced. The software system of the master part of the hardware abstraction layer based on LINUXCNC was proposed. Slave section details Beckhoff ET1100 chip communication control chip and Samsung S3C2440A slave role and designed principles of this system.Application results show that this design not only facilitates the upgrading of equipment, but also improves the real time system, which can greatly improve the yield of equipment production.
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